徐州華隆機械設(shè)備制造有限公司生產(chǎn)的煤倉疏通機在煤電行業(yè)中的應(yīng)用
2×145MW機組每臺鍋爐設(shè)計配置4臺煤倉,設(shè)計容積為165立方/臺,采用14mm厚的鋼板焊接制作,內(nèi)部形狀為八棱臺。在基建設(shè)計時即考慮了防止煤倉堵煤的措施,煤倉內(nèi)采用2mm厚的不銹鋼板作為內(nèi)襯,以降低煤倉的內(nèi)壁摩擦力;另一方面在每臺煤倉四壁設(shè)計安裝了4臺50L的空氣炮,以疏松倉煤。 2003年#3、4機組相繼投運后,煤倉堵煤問題非常嚴重,上述不銹鋼內(nèi)襯加空氣炮的配置方案在實踐中證明效果很差,#3、4爐投運初期頻繁發(fā)生煤倉堵煤下煤不暢故障,嚴重影響機組負荷提帶。針對上述情況,在投運初期,在煤倉內(nèi)加裝了北京派通公司生產(chǎn)的煤倉疏松機,每個煤倉加裝4臺,每個壁面安裝1臺,采用液壓驅(qū)動,當(dāng)煤倉堵煤時,通過疏松機的上下活動,使倉煤得以疏松。但經(jīng)過實際應(yīng)用,仍然效果較差,原因是一方面疏松機疏松面積較小,起不到有效的疏松作用,另一方面是疏松機本身即是煤倉下煤的阻力點,齒形的結(jié)構(gòu)更增加了煤倉自然通暢下煤的難度。疏松面積與自身結(jié)構(gòu)在疏通方面互為矛盾。在使用一段時期后被迫全部拆除了疏松機。 為解決煤倉下煤不通暢的突出矛盾,生產(chǎn)部門經(jīng)多方考察了解,于2003年12月26日,在#3鍋爐D號煤倉試驗性安裝了分子量在300萬以上的超高分子聚乙烯襯板,并對煤斗局部下煤不暢的部位進行了修改,經(jīng)過1周多運行,D號煤倉未再發(fā)生堵煤故障,倉內(nèi)原煤沿四壁整體均勻下落,試驗情況良好。遂擴大面積,其余7個煤倉全部內(nèi)襯了超高分子聚乙烯襯板,同時對煤倉下部進行了改造,使倉壁傾角更加順滑。改造后同時將煤斗疏松所用的空氣炮停用,節(jié)約了壓縮空氣。自2004年春季,8臺煤倉全部加裝超高襯板后,煤倉堵煤問題大幅度減輕,整個春季幾乎未再出現(xiàn)堵煤故障。但到2004年夏季雨季到來后,隨著入倉煤水分的增加,堵煤問題又日漸突出,多次采取人工砸煤的手段來促進下煤。秋冬季情況又有所好轉(zhuǎn)。2005年7月,為促進煤倉下煤通暢,又在每臺煤倉上加裝了倉壁振動裝置,起到了較為有效的作用。但在夏季煤質(zhì)較濕的情況下,煤倉堵煤問題仍時有發(fā)生。進入冬季以來,煤倉堵煤問題仍時有發(fā)生,影響了機組正常的安全穩(wěn)定運行。
煤倉疏通機
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